大容量燃煤锅炉低氮燃烧与脱硝系统优化运行

概要:采纳炉内低氮焚烧和烟气脱硝是升高燃煤汽锅烟气中氮氧化物的要紧办法。低氮焚烧的空气分级本领在升高氮氧化物的同时对汽锅效率有不利的影响,采纳电科院汽锅本能测试实验的数据,经由对采纳低氮焚烧本领升高氮氧化物供电煤耗的成本增多和采纳脱硝本领升高氮氧化物复原剂成本的增多比较解析,归纳出低氮焚烧和脱硝系统彼此合做优化运转的基础法子。在保证燃煤汽锅达标排放的同时,最大化的实行了汽锅的经济运转。

关键词:环保排放;氮氧化物;低氮焚烧;燃尽风;SCR脱硝;液氨;优化运转

0.引言

我国暂时的大气处境局势依旧严酷,地区性大气浑浊题目超过,直接影响经济社会可连接进展和群众大众肉体强健。年我国二氧化硫、氮氧化物排放总量位居寰球第一位,要点地区都市的二氧化硫、可吸入颗粒物年均浓度是西洋发财国度的2至4倍。“十二五”期间是我国所有建筑小康社会的关键期间、产业化、城镇化将赓续迅速进展,为了凿凿改观按时处境品质,升高大气中氮氧化物的排放,国度划定放慢燃煤机组低氮焚烧本领改变及脱硝设备建筑、单机容量20万千瓦及以上、投运年限20年内的现役燃煤机组全数配套脱硝设备。

跟着国度环保部门对电力浑浊管理请求的不休升高,连系华夏大唐团体公司节能减排做事的整体摆设,天津大唐国际盘山发电有限肩负公司年在3号机组大修时,实行了汽锅低氮焚烧系统改变和脱硝改变。.征战及项目简介

天津大唐国际盘山发电有限肩负公司2*MW火机电组是我国华北地区建筑投产最先的MW亚临界火机电组,是京津唐电网的主力机组。被国度计委列为年行使国度外汇储藏采办国产发电征战进展民族产业的试点项目。工程于年0月完工,个中三号机组于年2月8日正式投产,四号机组于2年6月5日正式投产。

汽锅由哈尔滨汽锅有限肩负公司缔造HG-/7.6-YM4型汽锅,亚临界、一次中间再热、固态排渣、单炉膛、Π型半露天安排、全钢构架、悬吊机关、把持轮回汽包汽锅。汽锅采纳三分仓反转式空气预热器,均衡透风,摆动式四角切圆焚烧器。计划燃料为准格尔煤。6套正压直吹式制粉系统,设置ZGM23型中速磨煤机,A、B磨煤机对应的焚烧器装有等离子点燃安装。

.低氮焚烧系统引见

3号汽锅焚烧器改变采纳“分拉笔直亲和浓淡煤粉焚烧”平面分级低氮焚烧专利本领,即燃料分级与空气分级同步实行,行使笔直煤粉浓淡分别本领将统一股煤粉气流分别成高低安排的浓相和淡相两股射流,连系焚烧器顶部大间距安排5层顶部燃尽风,顶部燃尽风量增多到30%。经由采纳上述本领,进而抵达实行升高NOx生成及排放的方针。

主焚烧器采纳CE公司保守的大风箱机关,由隔板将大风箱隔离成几多风室,主焚烧器有6层煤粉风室、9层二次风室,4个油风室构成。在各风室的出口处安排数目不等的焚烧器喷嘴,油风室可做高低各30°摆动,一次风煤粉喷嘴可高低摆动各20°,二次风空气喷嘴可做高低各30°的摆动.

主焚烧器高低两部份由两组实行器独自把持。以此来变换焚烧中间区的地位,调理炉膛内各辐射受热面的吸热量,进而调理再热汽温;燃烬风(SOFA)焚烧器参照CE的风箱机关,由隔板将风箱隔离成几多风室,燃烬风(SOFA)风室喷嘴,既能做左右0°的摆动,也可做高低30°的摆动,以此来变换反切动量矩,抵达最好均衡动量矩成果的同时,经由变换燃烬风(SOFA)同主焚烧器的间距,抵达升高NOx排放及升高焚烧效率的方针,为了保证顶部燃尽风的风量,在原有大风箱上加装分风挡板,系统安排如下图:

改变后每角焚烧器公有24个风室。燃烬风(SOFA)风室5个,空气风室9个,煤粉风室6个(含2个等离子点燃煤粉风室),油风室4个。遵循各风室的高度不同,安排数目不等的喷嘴,燃烬风(SOFA)风室一个风室安排五个喷嘴,煤粉风室安排6个一次风喷嘴,自下(底层)憧憬上数第一、二层是等离子焚烧器,满早期点燃节油请求。A层油风室中间安排有带稳燃叶轮的喷嘴。

.2SCR脱硝系统引见

天津大唐国际盘山发电有限肩负公司脱硝系统选取取舍性催化复原(SCR)法去除烟气中NOx。复原剂采纳纯氨(纯度≥99.6%),由液氨槽车运输液氨,行使卸料紧缩机,将液氨从槽车输入液氨储罐内,并依赖自己重力和压差将液氨储罐中的液氨运输到液氨挥发槽内行使辅汽供给的热挥发为氨气,后经与稀释风机鼓入的空气在氨/空气搀和器中搀和后,送达氨喷发系统。在SCR入口烟道处,喷发出的氨气和来自汽锅省煤器出口的烟气搀和后投入SCR反映器,SCR反映器采纳高灰型工艺安排(即反映器安排在汽锅省煤器与空气预热器之间),经由催化剂实行脱硝反映,终究从出口烟道至汽锅空预器,抵达脱硝方针。整套脱硝安装要紧由SCR反映区和氨站区两个地区构成。

脱硝系统安排在汽锅省煤器和空预器之间的地位。遵循汽锅机组近况,SCR反映器系统按一台机组设置两台脱硝反映器,烟道分两路从省煤器后接出,经由笔直激昂后变成程度,接入SCR反映器,反映器为笔直安排,经由脱硝往后的烟气经程度烟道接入空预器入口烟道。

取舍性催化复原法(SCR)是行使氨(NH3)对NOx的复原机能,操纵氨气(NH3)做为复原剂,将体积浓度为5%的氨气经由氨注入安装(AIG)喷入温度为℃-℃的烟气中,在催化剂效用下,氨气(NH3)将烟气中的NO和NO2复原成无公害的氮气(N2)和水(H2O),“取舍性”的意义是指氨有取舍的实行复原反映,在这边只取舍NOx复原。其化学反映式如下:

4NO+4NH3+O2→4N2+6H2O

2NO2+4NH3+O2→3N2+6H2O

催化剂是周全SCR系统的中枢和关键,催化剂的计划和取舍是由烟气前提、组分来断定的,影响其计划的三个彼此效用的要素是NOx脱除率、NH3的逃窜率和SO2转折率。

上述脱硝反映是在反映器内实行的,反映器安排在省煤器和空气预热器之间。反映器内装有催化剂层,入口烟道内装有氨注入安装和导流板,为防范催化剂被烟尘阻塞,每层催化剂上方安排了吹灰器。SCR脱硝反映所需的复原剂氨气,能够经由液氨、氨水及尿素三种化学方剂获得。在能保证方剂个别供给的情状下,优先取舍液氨做为复原剂。

本工程烟气在汽锅省煤器出口处被平衡分为两路,每路烟气笔直安排的SCR反映器,经由均流器后投入催化剂层,每台汽锅配有二个SCR反映器,经由脱硝往后的烟气直接接入空预器入口烟道,尔后经空预器、电除尘器、引风机和脱硫安装后,排入烟囱。在投入烟气催化剂前设有氨注入的系统,烟气与氨气充足搀和后投入催化剂反映,脱去NOx。系统安排如下图:

2.低氮焚烧系统和脱硝系统运转经济性较量

由于低氮焚烧降氮的要紧道理是主焚烧区缺氧焚烧,因而低氮系统投入后形成汽锅飞灰及大渣含碳量增大、CO含量增大,归纳呈现为汽锅效率升高,直接影响供电煤耗目标。

华北电科院对MW、MW和MW负荷下,低氮投入和退完工况的汽锅要紧经济目标测试如下表:

上述数据明细能够看出,低氮投入的不利影响较量大。理论运转中,假使退出低氮系统,为了保证NOX达标排放,必定致使脱硝系统喷氨量的增多。需求表明的是,低氮焚烧器本能验收实验时,改变厂家为了寻觅将炉膛出口氮氧化物降到mg/Nm3的领域内,太过缺氧焚烧,致使飞灰含碳高达6.7%、CO含量高达ppm,因而汽锅效率降落幅度较大。如下对MW以上负荷低氮投退的经济性实行解析(未斟酌送风机电耗的增多)。

2.打算公式表明

2..理论喷氨量

理论喷氨量的打算公式:

液氨耗量=脱硝入口流量×脱硝入口浓度×(7/46)×氨氮摩尔比×0-6;

个中:

氨氮摩尔比=(氨逃窜率/脱硝入口浓度)×(7/46)+脱硝效率/00;

2..2氨逃窜率

氨逃窜率个别用ppm示意,脱硝入口浓度用mg/Nm3示意,其换算公式为:

mg/m3=M/22.4·ppm·[/(+T)]*(Ba/)

上式中:M----为气体分子量;ppm----测定的体积浓度值;T----温度;Ba----压力

由于换算较量费事,下文中氨氮摩尔比采纳与计划值换算的发起法子打算:计划效率80%对应的计划氨氮摩尔比为0.85,遵循理论效率能够换算出理论的氨氮摩尔比。

2.2MW工况经济性比较

2.2.低氮退出时脱硝喷氨量增多成本

MW工况低氮低氮退出时,脱硝入口NOX为mg/Nm3,烟气流量为kNm3/h,假使脱硝出口NOX要抵达00mg/Nm3,则:

脱硝效率应为:(-00)/=82.2%

脱硝系统氨气和NOX反映的氨氮摩尔比为(80%效率对应的摩尔比为8.5%,依此盘算):0.85/0.8*0.=0.

脱硝系统的理论喷氨量为(入口烟宇量×入口NOX含量/NO2分子量×氨氮摩尔比成氨气分子量):*/46*0.*7=33kg/h

MW工况低氮低氮投入时,脱硝入口NOX为50mg/Nm3,烟气流量为kNm3/h,假使脱硝效率要抵达80%,则:

脱硝系统氨气和NOX反映的摩尔比为:0.85

脱硝系统的理论喷氨量为:*50/46*0.85*7=8kg/h

综上,MW负荷时低氮投退影响氨气用量增多33-7=kg/h,按0元/吨单价打算,增多花费为:*3=元/小时;日氨气成本增多:*24=.67万元;

2.2.2低氮投入时供电煤耗增多成本

遵循上述实验数据,MW负荷低氮投入影响汽锅效率降落.8%,折合供电煤耗6.2g/kWh,标煤单价按元/吨打算,增多花费为:000*6.2/*=元/小时,日燃煤成本增多*24=6.7万元

2.2.3MW工况低氮投退经济性比较

低氮投入时,燃料成本增多逐日增多6.7万元,低氮退出时,氨气成本逐日增多.67万元,则:低氮退出比低氮投入时逐日省俭花费4.5万元(按负荷率00%打算)。

2.3MW工况解析

2.3.低氮退出时脱硝喷氨量增多成本

MW工况低氮低氮退出时,脱硝入口NOX为mg/Nm3,烟气流量为kNm3/h,假使脱硝出口NOX要抵达00mg/Nm3,则:

脱硝效率应为:(-00)/=7%生气足环保请求,应按80%打算

脱硝系统氨气和NOX反映的摩尔比为:0.85

脱硝系统的理论喷氨量为:*/46*0.85*7=47kg/h

MW工况低氮低氮投入时,脱硝入口NOX为79mg/Nm3,烟气流量为kNm3/h,假使脱硝效率要抵达80%,则:

脱硝系统氨气和NOX反映的摩尔比为:0.85

脱硝系统的理论喷氨量为:*79/46*0.85*7=8kg/h

综上,MW负荷时低氮投退影响氨气用量增多47-8=66kg/h,按0元/吨单价打算,增多花费为:66*3=98元/小时;日氨气成本增多:98*24=元;

2.3.2低氮投入时供电煤耗增多成本

遵循上述实验数据,MW负荷低氮投入影响汽锅效率降落.4%,折合供电煤耗3.88g/kWh,标煤单价按元/吨打算,增多花费为:000*3.88/*=元/小时,日燃煤成本增多*24=2.9万元

2.3.3MW工况低氮投退经济性比较

低氮投入时,燃料成本增多逐日增多2.9万元,低氮退出时,氨气成本逐日增多元,则:低氮退出比低氮投入时逐日省俭花费2.42万元(按负荷率75%打算)。

75%的负荷率热诚年理论负荷率,因而MW的解析数据具备必定的代表性。

2.4MW工况解析

MW负荷下,低氮投入时的NOX比低氮退出时还高,即低氮投入时汽锅效率低,喷氨量大,必定不经济,未做详细数据解析。

3.低氮焚烧系统和烟气脱硝系统优化运转划定

为了实行烟气中NOX达标排放,3号汽锅在大修时同步实行了“低氮焚烧+SCR烟气脱硝”改变。电科院实验讲明MW、MW和MW三个模范负荷下,低氮焚烧系统离别投入和退完工况比拟汽锅效率离别升高.82、.4、0.6个百分点,对机组运转经济性影响较大。

通太低氮焚烧系统投入时燃料增多的成本和退出运转时脱硝液氨增多的成本归纳解析,以为以SCR烟气脱硝系统为要紧升高NOx办法,只管少用低氮焚烧系统以淘汰对供电煤耗的影响是最经济的运转方法。

3.低氮焚烧投入运转的要紧运转调动体例

)合适升高总风量同时关小主焚烧区的燃料周界风、襄理风挡板为主焚烧区营建缺氧焚烧的大处境;

2)双侧大风箱的分风挡板保持50%左右的开度,翻开顶部燃尽风挡板,实行空气分级;

3)焚烧器采纳笔直浓淡焚烧器,实行燃料分级焚烧(征战机关,运转中无奈调动)。

3.2优化基根源则

经由上述解析,汽锅低氮焚烧系统和烟气脱硝系统优化运转的基根源则如下:

在脱硝系统能够齐全餍足NOX达标排放的前提下,弱化或退出低氮焚烧系统运转(保持个别的总风量和主焚烧区二次风门开度、双侧大风箱分风挡板全开、关上顶部燃尽风挡板),以升高对汽锅效率的影响。

3.3低氮焚烧和脱硝系统优化划定

)实考证实将5层燃尽风挡板全数关至0%,送风机电流会激昂2-3A,同时低氮改变时将原有的顶部反切风OFA、OFA2堵了盲板,不再具备反切风的机能不利于汽温误差的调动;为了升高对送风机电流的影响,同时保存汽温误差的调动办法,低氮退出运转期间划定:上四层燃尽风(SOFA2-5)关至0%,最底层燃尽风(SOFA)能够遵循汽温误差以及脱硝入口NOX情状实行调动,法则上开度不该过大;

2)机组低负荷MW如下,应防范最表层磨运转,同时升高氧量运转(空预器入口氧量不得低于2.0%)、合适关小主焚烧区二次风门(不得小于25%),保持大风箱差压大于0.3kPa以上有益于升高脱硝入口NOX;

3)个别运转中脱硝入口标态NOX应保持在-mg/Nm3之间,超出mg/Nm3(按80%效率打算,此时关于脱硝出口NOX为00mg/Nm3)时,能够合适投入顶部燃尽风,保持脱硝系统达标运转;

4)脱硝系统装配界限效率方法运转,在保证出口NOX不超出00mg/Nm3前提下,脱硝效率保证大于80%且热诚于80%运转;

5)当脱硝入口NOX永劫间偏高,喷氨调动门开度曾经大于90%时,假使脱硝效率或出口NOX热诚请求值而调动失效时,可马上手动稍开喷氨调动门旁路手动门以增大喷氨量;

6)由于脱硝系统系统投入,SCR地区、空预器差压增加速率放慢,送风机抢风、引风机喘振或者性增大,运转中严酷实行防范送风机抢风、引风机喘振及处置的干系法子;

7)跟着脱硝催化剂活性的升高,脱硝无奈餍足NOX达标排放时,遵循理论情状对低氮系统运转实行调动,必需保证烟气达标排放。

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